一、项目概况
某企业厂房于2019年建成并投产,主要进行重型设备的生产制造。该厂房地基回填土土层深厚,达到13米,且在建厂初期由于墙夯施工不到位,导致桩基在荷载作用下发生下沉,进而引发不均匀沉降现象。最大沉降幅度达到了210毫米,严重影响了设备的稳定运行和厂房的结构安全。为解决这一问题,我司受邀进行实地勘察并制定施工方案。
二、实地勘察与问题分析
我司技术人员接到邀请后,立即对厂房进行了详细的实地勘察。通过测量和分析,确定了桩基下沉和不均匀沉降的具体位置和程度。同时,结合厂房的地质条件、回填土土层的特性和桩基的施工情况,我们分析得出桩基下沉的主要原因在于墙夯不到位导致的地基承载力不足,以及重型设备在生产过程中产生的荷载和振动对桩基的额外影响。
三、施工方案制定与专家论证
基于实地勘察和分析结果,我司技术人员制定了详细的高压注浆施工方案。该方案旨在通过“MNC沉降修复技术”,将特制的注浆材料注入地基土层中,形成高强度的注浆体,从而提高地基的承载力和稳定性,解决桩基下沉和不均匀沉降问题。
施工方案制定完成后,我司邀请了相关领域的专家进行论证。专家们对施工方案进行了深入的讨论和评估,认为该方案技术可行、安全可靠,能够满足加固调平的设计要求。
四、施工实施与质量控制
经过专家论证后,我司派出专业的施工队伍进行施工。施工过程中,我们严格按照施工方案进行操作,确保了注浆孔布置的准确性和注浆材料的均匀分布。同时,我们还对注浆过程中的各项参数进行了实时监测和调整,以确保施工质量和安全。
在注浆材料的选择上,我们采用了高强度、耐久性好且适应设备振动特性的复合注浆材料。注浆过程中,我们采用高压注浆设备,将注浆材料以高压方式注入地基土层中,形成高强度的注浆体。注浆完成后,我们对注浆体进行了质量检测和评估,确保了其满足设计要求。
五、施工效果与验收
经过我司施工队伍的精心施工和严格把控,高压注浆加固工程顺利完成。施工完成后,我们对厂房进行了全面的检测和评估。结果显示,桩基下沉和不均匀沉降问题得到了显著改善,地基承载力显著提高,设备运行的稳定性和安全性得到了有力保障。
同时,我们还对施工质量进行了严格的验收。通过测量和分析,我们确认加固调平的设计要求得到了满足,施工质量良好。客户对我们的施工成果表示高度满意,并给予了充分的肯定。
六、总结与展望
本案例充分展示了“MNC沉降修复技术”在解决厂房桩基下沉与不均匀沉降问题中的优势和效果。通过专业的注浆加固处理,我们可以有效地提高地基的承载力和稳定性,为设备的稳定运行和厂房的结构安全提供有力保障。
未来,我们将继续致力于高压注浆技术的研究和应用,不断优化施工方案和注浆材料,以适应不同工况和地质条件下的加固需求。同时,我们也将加强与客户的沟通和合作,为客户提供更加优质、高效的地基加固服务,助力企业实现可持续发展。